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設備潤滑與狀態監測案例集選一中亞泰光電小編從潤滑對設備的重要性、潤滑不良對經濟效應影響等幾個方面為您簡要闡述了設備潤滑在機械設備管理中的重要性,文章中另列舉了某日資廠及鋼廠、電廠等豐富的實例為您進一步闡述,本文亞泰光電小編將繼續為您分享油品監測分析方面的典型案例,希望通過本文的案例分享能對讀者朋友您有所幫助。
案例一:某外資廠進口注塑機故障診斷分析
某外資廠有4臺進口注塑機,已使用 4年未換油,現決定一臺機換油,油品供應商用昂貴的進口清洗劑將系統清洗后直接注油,造成系統故障。1個月內連續造成3個伺服閥損壞,經油液監測,查明誤用清洗劑品種,造成系統嚴重污染,伺服閥嚴重磨損。此次換閥損失2萬多美金。停機損失每天 25 萬元人民幣。
案例二:某外資企業自動化生產線故障診斷分析
某外資公司有5條相同的自動生產線,每條線價值 550 萬美金。每小時產值3.6萬人民幣。但油箱小,體積只有幾十升。在第一次大修更換齒輪油后,發現設備運行異常。經檢查,此次換油牌號搞錯。經及時采取措施,避免了重大損失。
案例三:故障診斷
某叉車廠新車供貨不久,同一臺車連續損壞 3 個高壓泵。因情況復雜,供受雙方產生矛盾,鐵譜分析表明,柴油不合格。查明了故障根源,雙方滿意。
案例四:維修決策
某廠30萬千瓦汽輪機組,因閥門故障而緊急停機,懷疑多年未換油所致。另有三臺同類機組,是否需都停機換油?經油液監測,查明故障原因為冷卻系統泄漏,問題很快解決。
案例五:檢查設備維修質量
某發動機大修前,油樣光譜分析 Cu含量45PPM,大修磨合后,又取油樣分析Cu 增至145PPM,再次空載運行 8 小時后復檢, Cu增至154PPM。此結果表明:此次大修可能存在問題。機主要求重新拆檢主軸部位。經現場拆檢檢查,發現軸承表面有明顯劃痕。由外部污染引起,避免了一次嚴重事故的發生。
案例六:綜合診斷
某電器公司更換新牌號壓縮機油后,濾器經常被油泥狀物堵塞。經多種分析手段綜合運用,確認新牌號油與濾器中濾芯的粘合劑發生反應,析出玻璃纖維。
至此,設備潤滑與油液狀態監測案例分享暫告一段落,深圳亞泰光電在此感謝您一直以來對我們的關注與支持,更多精彩資訊敬請您的持續關注。
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